銀色“長龍”之重生 華銀公司合金優(yōu)化升級改造一期項目投產(chǎn)側(cè)記 發(fā)表時間:2018-11-16

        10月8日上午10時許,煥然一新的華銀公司合金部廠房內(nèi),火紅的鋁水從新熔保爐的放流口流出,經(jīng)過流槽和分配盤,均勻地澆鑄到浸水式鑄錠線的鑄模上,新建的四條鑄錠生產(chǎn)線如同銀色的“長龍”,緩緩地流動著,承載著一塊塊銀白色的鋁錠,運送到疊錠處,兩臺白色的自動化疊錠機如同跳躍的精靈,靈巧的機械手,快速的轉(zhuǎn)頭,輕巧地夾起排列好的鋁錠,緩緩地落下,一垛垛整齊的鑄造鋁合金錠整裝待發(fā),華銀公司合金優(yōu)化升級改造后生產(chǎn)出首批鑄造合金錠,一期改造項目獲得成功。


“長龍”之困境
  合金錠業(yè)務(wù)有20多年歷史,現(xiàn)年產(chǎn)能僅在2.2萬噸左右,發(fā)展速度緩慢,加之近年來熔鑄爐爐況不佳,原兩條鑄錠生產(chǎn)線——承載著合金做大夢想的“長龍”, 已越來越力不從心,設(shè)備運行不穩(wěn),各項指標(biāo)能耗居高不下,影響合金錠生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量,合金生產(chǎn)線技改迫在眉捷。總經(jīng)理鄭時標(biāo)說道:“合金錠業(yè)務(wù)是華銀公司的根基,做強做大合金錠是公司持續(xù)努力的目標(biāo)?!?br/>  為實現(xiàn)熔鑄生產(chǎn)線的高效、節(jié)能、環(huán)保、以及廢鋁規(guī)模化回收利用的生產(chǎn)目標(biāo),加快公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,今年1月南鋁公司成立熔鑄優(yōu)化升級技改項目組,同步成立華銀合金生產(chǎn)線優(yōu)化升級技改項目分項目組,主要改造項目包括升級水槽浸模式鑄造線、機器人疊錠雙鑄造線,雙頭全自動炒渣生產(chǎn)線及配套布袋除塵設(shè)備,新上一臺25噸熔保爐等。


長龍”精鑄造
  萬事開頭難,據(jù)設(shè)備安環(huán)部經(jīng)理張文花描述:“本次技改最大的難度在于交叉作業(yè),在窄小的合金廠房,邊生產(chǎn)邊技改,既要兼顧正常的作業(yè),減少生產(chǎn)線停機時間,又要保證現(xiàn)場施工,技改難度非同尋常。”在王蔚臻總工程師的帶隊下,技改小組多頻次多角度地對合金部現(xiàn)有廠房進行勘測,找出最合理的工藝布局,通過請進來和走出去的方式多場次多方位地開展設(shè)備考察和技術(shù)交流,找出最佳的施工方案。暨鐘燦、許行飛、張寶榮等技術(shù)員提前起草設(shè)備技術(shù)要求、核對指標(biāo)、編制技術(shù)文件。在南鋁公司設(shè)備和采購部門的大力協(xié)助下,按進度完成各子項目的投標(biāo)和設(shè)備采購。7月5日設(shè)備安裝廠商進場施工,8月份25噸熔保爐現(xiàn)場安裝,9月8日熔保爐開始烘爐,煙塵處理設(shè)施并入現(xiàn)有除塵系統(tǒng),各項基礎(chǔ)技改已初步到位。公司停產(chǎn)前協(xié)調(diào)會決定9月24日起至10月7日全線停產(chǎn)技改,點燃合金技改項目中最為關(guān)鍵的新舊設(shè)備碰接的火花。


“長龍”換新裝
  9月24日是傳統(tǒng)中秋佳節(jié)。凌晨6時許,隨著最后一爐鋁水鑄造完畢,服務(wù)了近20年的兩條合金錠鑄造生產(chǎn)線戛然停止,合金全線停產(chǎn),7點半合金部組織技術(shù)員電鉗人員將所有線路拆除,8時許各技改施工隊伍進入正式安裝調(diào)試階段。失色的“長龍”逐漸拆解,它們將在技改人員的精心培育下,重塑騰飛的鱗甲。
  每個人站好平凡的崗位,才能夠凝聚強大的力量。技改調(diào)試期間,土建施工隊、25噸熔保爐設(shè)備廠家、鑄錠線疊錠線設(shè)備廠家、除氣箱安裝、南鋁鋁合金爐修隊等,最多時有8個施工安裝單位,將近40人與技改小組在合金技改現(xiàn)場同步展開作業(yè),從空中吊裝到地面坑道,從室內(nèi)到廠房外。為保證進度,技改小組全體成員和設(shè)備安裝隊放棄國慶的休息時間,投入到緊張的作業(yè)中。技改小組成員、合金部機電技術(shù)員方曉聰自技改項目成立以來,已分不清是加班還是正常上班。“7月到10月四個多月時間,僅休息2個周末,幼小的孩子只能寄在父母家。”他與技術(shù)員甘榮順、班長江秋林及電鉗人員組成團隊,解決技改過程出現(xiàn)的各種問題,主動分擔(dān)其它施工單位因人員不足、時間緊迫的工作量,還兼顧組織做好部門設(shè)備設(shè)施檢修巡視,在鑄錠線不穩(wěn)定和廠家調(diào)試人員不在的情況下,蹲點現(xiàn)場,帶領(lǐng)維修人員及時優(yōu)化解決新線出現(xiàn)的各種問題,大大地縮短人機磨合時間。


“長龍”展雄姿
  新“長龍”不僅提升了質(zhì)量和產(chǎn)能,在降低能耗和節(jié)能環(huán)保上也同樣出色。楊成忠副總經(jīng)理提到:“噴淋式鑄造改造為浸水式鑄造,鑄錠表面質(zhì)量較好,組織結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能得到改善。增加10#熔煉爐,提高多牌號合金錠的供貨能力?!北热缭阼T造分配盤增加限速板,鑄造速度更平穩(wěn)。鑄機采用單爐雙線同時鑄造,減少鑄造時間,減少了天然氣成本。疊垛機器人的應(yīng)用,使疊錠更加整齊,降低操作工勞動強度,提高生產(chǎn)效率。技改小組協(xié)同南鋁鋁合金安檢制作部經(jīng)理林茂春帶領(lǐng)的團隊對流槽存在落差問題,大膽提升鑄機鑄造標(biāo)高,取消豎管和降標(biāo)箱,實現(xiàn)真正意義上潛流。
  為展示“長龍”雄姿,所付出的萬般艱辛,作為主戰(zhàn)區(qū)責(zé)任人的合金部經(jīng)理陳平更是深有體會,他與副經(jīng)理張安、作業(yè)長劉泉興形成團隊,克服困難協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與技改的現(xiàn)實矛盾,監(jiān)督施工現(xiàn)場安全,做好新線投產(chǎn)生產(chǎn)組織準(zhǔn)備工作,帶頭與技術(shù)骨干大夜值班,跟蹤新設(shè)備新工藝新操作,利用生產(chǎn)間隙采用階梯式方式完成工藝操作培訓(xùn),跟班監(jiān)督生產(chǎn)班組工藝操作,協(xié)調(diào)員工物料,縮短人機磨合時間,確保設(shè)備正常工作,生產(chǎn)有序進行。
  董事長吳世文表示:“鑄造鋁合金錠生產(chǎn)與銷售是華銀公司的核心業(yè)務(wù),在合金優(yōu)化升級改造項目中提升技術(shù)裝備,更要做好生產(chǎn)組織和工藝管控,深入開展全流程降本增效,快速做大、做強合金錠?!比缃?,銀色“長龍”已初露雄姿,相信它將迎來騰飛的時刻。

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